Modernización de control industrial: cómo recuperamos la eficiencia de una línea con paros constantes
Recientemente, un cliente nos contactó debido a que su línea de producción sufría paradas constantes y el sistema de control ya no respondía como antes.
A partir de ahí, se inició un proyecto integral: diagnóstico, rediseño y modernización del sistema de control.
Cada etapa fue clave para transformar una línea defectuosa en una operación estable, eficiente y preparada para el futuro.
🔹 Diagnóstico inicial in situ
El trabajo comenzó con un análisis completo del sistema existente.
Se revisaron los siguientes aspectos:
Conexiones eléctricas y estado del cableado.
Sensores y su respuesta a las señales del proceso.
Comunicación del PLC y tiempos de respuesta.
Con base en estos resultados, se determinó que la arquitectura original presentaba cuellos de botella en la comunicación y variaciones en la respuesta del control.
🔹 Rediseño del sistema
A partir del diagnóstico, el equipo de ingeniería diseñó una nueva arquitectura de control, seleccionando un PLC y una HMI más rápidos y confiables.
Se elaboraron diagramas eléctricos, listas de E/S y esquemas de conexión, garantizando la total compatibilidad entre el nuevo equipo y los dispositivos de campo existentes.
🔹 Fabricación y pruebas del panel
Durante el ensamblaje del panel, cada circuito se verificó y probó individualmente.
Se realizaron pruebas de continuidad, aislamiento y compatibilidad de señal antes de integrar todo el sistema.
Este proceso garantizó que, tras la instalación, el panel estuviera listo para operar sin necesidad de ajustes improvisados.
🔹 Instalación y calibración in situ
In situ, se llevó a cabo el ensamblaje, el cableado y la calibración de sensores y actuadores.
Se simuló la secuencia completa del proceso con el cliente, verificando los tiempos de respuesta, las alarmas y los modos de operación.
Tras las pruebas finales, la línea reanudó su funcionamiento con precisión y estabilidad, reduciendo drásticamente el tiempo de inactividad y mejorando la eficiencia general.
🔹 Resultado final
El proyecto restableció con éxito la fiabilidad del sistema y optimizó su rendimiento, demostrando cómo una automatización bien implementada transforma los problemas en mejoras de productividad.
Porque, en definitiva, cada mejora técnica se traduce en continuidad, confianza e innovación.


Comentarios
Publicar un comentario